某钢铁厂炼轧车间三次除尘工程初步设计


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摘 要:随着国家环保督察不断升级的压力之下,钢铁企业的环保工作刻不容缓。本文针对炼轧车间环境污染情况,新建三次除尘系统,以解决厂房烟尘问题。

关键词:排放达标;三次除尘;除尘罩

中图分类号:TF769 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2019)07-0007-02

1 生产纲领

1.1 工程概况

某钢铁厂炼轧车间现有150t级转炉n座,150t级LF炉n座,150t级VD炉n座。在现有转炉一次除尘及二次除尘正常运转的情况下,转炉加废钢及兑铁水时,仍有部分烟尘外溢至厂房顶,排入室外严重污染环境;有时炉内喷溅或氧枪口泄漏也会造成烟尘外溢至厂房顶污染环境。此外,如混铁炉兑铁时、精炼炉冶炼时、钢包烘烤时等情况,也有烟尘飘至厂房屋顶。在国家环保督察不断升级的压力之下,此问题日益突出,炼轧车间急需实施三次除尘系统,以解决厂房屋顶冒烟问题。

1.2 项目现状及存在的问题

炼轧车间转炉炼钢的工艺流程为:铁水→铁水罐(或倒罐或铁水预处理)→转炉冶炼→吹氩→或精炼→连铸→精整→出厂或至轧钢。

目前炼轧车间的转炉除尘现状:

(1)铁水在加料跨转运产生的烟尘没有捕集装置,造成房顶冒烟。(2)在转炉兑铁水或加废钢时,特别是冶炼时炉内大喷,会有大量烟尘外逸,从加料跨和转炉跨气楼排出,造成厂房房顶冒烟较频繁。(3)在冶炼的过程中也有部分烟尘从转炉跨氧枪通道溢出至厂房房顶。(4)混铁炉兑铁由于铁水罐操作原因,罩子偏小,不能直接接受垂直上升的热烟气,从罩子上方溢出至厂房房顶。转炉氩站在吹氩过程中,亦有大量烟溢出至厂房房顶。(5)加料跨北侧3个烘烤器区域工作时无烟气捕集设施,烟气外溢至厂房房顶。(6)加料跨脱硫站区域由于兑铁后的铁水罐回到铁水接受处,行程过程中烟气持续外溢至厂房房顶。(7)VD真空炉区域工作时无烟气捕集设施,烟气外溢至厂房房顶。(8)1~3#LF炉只有炉内排烟,冶炼时烟气外溢至厂房房顶。(9)3套钢包热修及中包倾翻区域由于吸尘罩设置不合理及风量不足原因,除尘效果不佳。

随着产能的提升和生产工艺的变化,炼轧车间厂房房顶冒烟现象越来越频繁,严重污染环境,必须在炼轧车间相应产尘区域屋顶实施三次除尘改造。

1.3 设计原则

(1)在节能、综合利用、安全生产、工业卫生及消防等方面,全面执行国家及行业的法律法规及标准。最终达到“环保、经济、实用”的三优设计。(2)在确保现有厂房结构安全可靠的前提下,设计屋顶罩及配置管网。(3)除尘设备为生产服务,以不影响生产操作和设备检修为首要原则。(4)按照“成熟、可靠、先进、实用”的原则,选用成熟可靠的技术和产品;采用的技术必须是经得住实践考验,且能长期稳定、安全可靠运行。(5)满足国家和企业对转炉炼钢车间烟尘达标排放的要求。(6)除尘设施划分及系统配置合理,工艺流程顺畅,采用节能降耗技术,减少生产运行成本,节约能源,降低工人劳动强度,改善工作条件及环境。(7)性价比优良,运行费用低,投资省、效果好为根本原则。

1.4 设计指标

(1)烟囱颗粒物排放浓度≤10mg/Nm3。(2)岗位颗粒物无组织浓度≤5mg/Nm3(去除环境本底值)。

2 技术方案

2.1 建设内容

转炉三次及屋面除尘新建3套风量120万m3/h的除尘系统;钢包热修新建1套风量25万m3/h的除尘系统;中间包倾翻新建1套微雾抑尘系统。

2.1.1 新建转炉三次及屋面除尘系统

转炉三次及屋面除尘系统新建3套风量120万m3/h的除尘系统。

通过现场实地勘察,拟新上三次除尘的除尘点位有加料跨屋顶及转炉跨屋顶。屋面除尘点位有脱硫站之间屋顶、混铁炉屋顶、烘烤器屋顶、VD炉屋顶、1#LF炉屋顶、2#LF炉屋顶、3#LF炉屋顶。

加料跨三次除尘采用厂房密封,并在吊车及屋面上部中间设置捕集罩的排气工艺。即将加料跨炉前区域厂房现有的气楼全部密封,在正对着炉体上方的加料跨厂房房顶内部用4mm厚的钢板设置屋顶罩排气,将转炉跨与加料跨用轻钢围护结构(面板采用波纹型2-3mm厚钢板)沿柱线隔开,从行车梁顶部封至厂房屋面,且与气楼换气相结合的方式解决转炉加料时产生的厂房外溢烟气。

转炉跨三次除尘采用氧枪气楼屋顶罩烟气捕集换气工艺。用轻钢围护结构(面板采用彩色压型钢板)从皮带散料仓顶部封至厂房屋面,避免横向气流对烟气的干扰,并将转炉跨气楼改造成屋顶罩(用4mm厚的钢板)进行烟气捕集与换气。

考虑到铁水罐兑完铁水后移动时的烟尘外溢,在脱硫站之间增设捕集罩的排气工艺。即将气楼封闭,上部设置屋顶罩及导流板(用4mm厚的钢板)进行烟气捕集与换气。

混铁炉屋顶、烘烤器屋顶、VD炉屋顶、1#LF炉屋顶、2#LF炉屋顶、3#LF炉屋顶区域将上部气楼封闭,上部设置屋顶罩及导流板(用4mm厚的钢板)进行烟气捕集与换气。需要对转炉跨和加料跨间用轻钢围护结构封至厂房屋面,避免横向气流对烟气的干扰。

綜合现场除尘器占地、投资、统一备品备件等因素,拟新建三套风量120万m3/h除尘系统。

2.1.2 钢包热修除尘系统

目前,钢包热修及中包倾翻共用一套13万m3/h除尘设施。因除尘器风量不足,除尘效果较差,故3座钢包热修新建1套除尘设施,除尘风量25万m3/h。同时对钢包热修除尘罩进行修改,提高捕集效果。中间包倾翻利用现有13万除尘系统,除尘罩恢复为可移动顶吸罩。

2.1.3 除尘罩设计

(1)屋顶顶吸除尘罩。炉前每台转炉设计一个烟罩,烟罩四周设置导流板,烟罩内部角度布置合理,烟气上升顺畅,无聚集烟气的死角。烟罩南侧氧枪立柱侧要求向下采用压型彩涂钢板封堵,封堵到氧枪缓冲器上边,内做骨架保证封堵强度与封堵平整度。上部与烟罩南沿连接,以利于烟气导流。原有的通风竖井要求将原有的彩钢板拆除,使用钢板重新封闭,保证除尘管道的气密性;竖井顶部进行可靠封闭。

其余除尘点屋面上方亦设置导流板,拢烟除尘罩根据实际结构改造天窗或竖井而成。

(2)钢包热修除尘罩。由于烟罩及部分管道布置为躲避现有的加沙平台,设置侧吸罩,除尘效果几乎没有,由于加沙移动平台的载重量、驱动电机减速机部分不满足上部设置除尘罩的重量,故需要新建加沙车及上部除尘罩,设置立柱及上部轨道避开检修小车,设置顶吸罩,在某新区有实际案例,保证除尘效果良好。

2.1.4 中间包倾翻BEC微雾抑尘

车间配备有两套中间包倾翻台,分别为1#倾翻台和2#倾翻台,两套倾翻台相邻,为节省投资,考虑共用一套BEC微雾抑尘主机系统,两套中间包倾翻台不同时作业。

根据作业过程中的扬尘情况及现场布置,在每台中间包倾翻平台四周设置喷雾装置,两侧各设11个大喷枪,对翻包过程产生的粉尘进行一次喷雾抑制,在靠车间厂房柱列一侧设置喷嘴支架,在翻包架约5米高处设置8个大喷枪对粉尘的二次抑制。

考虑到中间包翻卸作业的阵发性扬尘,喷雾装置具体布置如下:在翻包机转轴内侧两端分别设4个大喷枪,第一层设2个,安装高度距平台约300mm;第二层2个,安装高度距平台约1000mm(喷射距离5~8米)。外侧分别设7个大喷枪,第一层设3个,安装高度距平台约300mm;第二层4个,安装高度距平台约1000mm。其支架就近利用现有走道栏杆设置,共22支大喷枪。在车间柱列侧支架上再设置8个大喷枪,对烟尘进行二次抑制。

在翻包产生扬尘开始至阵发性扬尘散发出来,整个喷雾抑尘时间约需4min。

工人清扫及铲装时,开启固定横梁上的8个喷枪抑制岗位粉尘,内侧2侧各1支,外侧2侧各4支。共18支。该操作约需作业30min。

在翻包操作平台上布置BEC主机一台,喷雾调节装置及分配器也布置在该平台上。

由于喷雾粉尘抑制技术的特点,始终有部分粉尘不会被抑制。为了尽可能改善操作人员的工作环境,降低操作台附件的粉尘浓度,操作区域与翻包台工作区域之间,设置4个小喷嘴形成雾帘,防止溢出部分的粉尘进入操作台。在现有中间包倾翻平台四周设置喷雾装置,对翻包过程产生的粉尘进行一次喷雾抑制。26套喷雾装置共用一套BEC主机设备,以节省投资。

运行成本分析:运行成本中主要是药剂费用。翻包时,喷嘴耗液30.8L/min,一次翻包喷雾4分钟耗液123.2升,按药液比1:600,消耗药剂205.3ml,药剂单价100元/升计,则中间包翻包全过程抑制剂费用20.53元。其它水、气、电耗费用户自理。

因系统设备基本免维护,故所需运行成本相比常规的袋式除尘或喷水,使用成本极低。

2.2 設计范围

除尘罩、除尘管道、阀门、补偿器、支架、除尘器本体、除尘风机、消音器、烟囱等环境除尘设施,BEC微雾抑尘设施,以及配套的土建、给排水、供配电、消防、电信、计量、仪表检测及自动化控制等。

2.3 综合能耗指标

布袋除尘能耗如表1和表2所示。

参考文献

[1] 张殿印,王纯.除尘工程设计手册[M].北京:化学工业出版社,2003.