电力变压器内部过热故障简析

摘 要:对变压器内部过热故障进行了分析,结合某变压器实例就如何故障原因及处理措施进行了详细分析。

关键词:电力变压器;内部过热;原因分析;处理措施

1 前言

变压器内部过热是十分常见的故障,而且多种原因都可能导致变压器内部过热故障发生,如磁路故障、接点接触不良、导体故障及局部散热不良等都会导致内部出现过热现象,从而引发固体绝缘劣化及设备出现永久性损坏,给变压器运行安全带来较大的影響。因此需要对变压器内部热故障给予充分的重视,并针对导致过热故障的原因采取具有针对性的措施,从而确保变压器运行的安全。

2 变压器内部过热故障分析

2.1 磁路故障

磁路故障主要是因铁芯损坏、铁芯夹件及紧固零件松动等造成铁芯多点接地引起的。铁芯多点接地,铁芯间的不均匀电位就会在接地点之间形成很大的短路环流,造成铁芯局部过热。

2.2 电路故障

(1)分接开关接触性故障。分接开关引起的过热故障约占整体故障的50%。由于连接螺丝松动、带负荷调整装置调整不当、分接头绝缘板绝缘不良、接头接触不良,弹簧压力不足等原因,接触开关之间的触头接触,电阻增大,发热量增加。它的检测主要靠直流电阻测试和油色谱分析。

(2)引线连接故障。该故障多发生在套管上,由于变压器套管引出线夹本身或紧固螺栓螺丝松动、压紧螺丝松动、接触面氧化或面积不够,形成较大的接触电阻,造成过热故障。引线故障的检测也主要靠直流电阻测试和油色谱分析,但它的特征气体主要是CO、CO2,且含量较高。

2.3 绕组绝缘故障

绕组导线质量差、绕制和压装工艺不当、金属异物进入等都会损坏匝间绝缘。绝缘一旦损坏,将会出现绕组短路。强大的短路电流,产生附加损耗和热量,导致变压器内部局部过热,严重时会造成变压器损坏。

2.4 漏磁导致过热

变压器漏磁产生的杂散损耗很大,有时可达数百千瓦,导致局部过热。如在铁芯上、下夹件拉杆等个别部位,漏磁密度高度集中,产生局部过热,并导致绝缘油色谱分析结果异常。

2.5 冷却装置异常

风冷装置风路堵塞,影响正常散热,引起变压器内部过热,这种现象最为常见。另外风扇电源失去、风扇反转和风扇启动值设置错误等原因,也会引起冷却装置异常,造成变压器过热。

3 案例分析

某电厂500kV主变压器型号为DFP-240000/500,单相双绕组,2005年出厂,2008年投运,运行过程中的油色谱检测均未见异常。2016-04-19对该变压器进行定期油色谱检测,发现变压器油中总烃体积分数为463.28×10-6(《DL/T722—2015变压器油中溶解气体分析和判断导则》要求<150×10-6),乙炔体积分数1.01×10-6(要求<1×10-6),均超过DL/T722—2015的相关要求。因此对该主变压器进行了油色谱跟踪试验,缩短取样周期,后续3个月的油色谱跟踪试验数据结果依然超标,但乙炔及总烃体积分数趋于稳定。

4 故障原因排查

采用三比值法判断主变压器可能存在高温过热情况。故障原因可能为分接开关接触不良、引线夹件螺丝松动或引线接头焊接不良、涡流引起铜过热、铁心漏磁、局部短路、层间绝缘不良、铁心多点接地、绕组层间绝缘不良、套管接触不良等。为确定变压器内部过热现象产生的原因,对该变压器进行了直流电阻、变比、绕组介损、铁心接地电流测试和套管介损、泄漏电流等诊断性试验,各项试验结果均在标准合格范围内,排除了由于变压器分接开关接触不良、引线夹件螺丝松动、引线接头焊接不良以及铁心多点接地导致过热问题。

5 变压器吊罩检修

吊罩后检查变压器各部件,变压器器身、铁心、绕组、无载分接开关装置、磁屏蔽等部件均无异常,未发现高温过热和放电痕迹。在检查变压器油箱箱体时,在上、下油箱箱沿之间(低压引线下部位置)的限位挡铁处,发现过热烧糊和放电痕迹,故障点积累了大量炭黑。

6 故障原因分析

经分析,该变压器高温过热、放电是由较强的漏磁通引起。变压器容量越大,安匝密度和漏磁通强度则会越大。漏磁场产生的漏磁电流主要由3个渠道流向大地:通过油箱接地片由油箱流向大地;通过铁心夹件、拉板、垫脚等部位流向大地;通过上、下油箱之间连接螺栓和箱沿上下连接导通片流向大地。该主变压器过热放电部位在低压引线下部油箱上、下箱沿之间的限位挡铁处,放电部位发生在低压引线下部位置。由于主变压器容量较大,低压侧相对于高压侧电压低,流经低压引线电流较大,在该部位产生的漏磁场相应较大,形成的漏磁电流也较大。依据设计要求,该变压器的限位挡铁厚度应为14mm,由于加工焊接工艺有偏差,在油箱上、下箱沿紧固连接时,间距太小。随着变压器运行中密封胶垫的老化,间隙越来越小,上、下箱沿间似接非接,形成了1个金属回路,产生感应环流。由于上、下油箱接触电阻较大,因此故障部位温度较高。漏磁通产生的漏磁电流在该部位集结,产生集肤效应,形成电位差,达到一定程度,产生高温过热、放电。该部位直接与变压器油接触,高温放电引起变压器油裂解产生烃类气体,放电后形成一定间隙,暂时平稳,但集结电荷达到一定程度,还会再次放电引起油裂解,导致总烃和乙炔数值超标。

7 处理措施

更换变压器油箱上、下箱沿间过热老化的运行胶垫。将变压器器身侧遮挡严实,避免金属异物飞溅到器身上污染器身,用砂轮机将油箱上箱沿上的超高挡铁放电部位打磨掉3mm以上,将挡铁高度改为10mm,平滑过渡没有尖角;对应的上节油箱下箱沿表面位置也打磨光滑,保证上、下间隙大于5mm。确保变压器上、下节油箱具有足够的间隙距离,避免由于间隙过小导致上、下箱沿间似接非接,集结漏磁电流,形成电位差,产生放电。由变压器生产厂家进行核算,在上节油箱低压侧磁屏蔽旁边低压引线位置增加4~5块油箱磁屏蔽,增加漏磁场的流通渠道,从而减小漏磁通在上、下箱沿间的磁通量,避免箱沿过热放电。清理变压器油箱箱沿,紧固螺栓和油箱法兰面,涂抹可增加导电性和防氧化性的电力复合脂。在上、下油箱间加装铝、铜排,增加漏磁产生的涡电流的流通渠道,使其可以通过铝、铜排流入大地。

8 检修效果

大修完毕后对变压器油进行脱气处理至合格,并按规程规定进行了大修后试验,在长时间满负荷工况下运行,跟踪油色谱数值,结果在规程规定合格范围内,检修效果较好。主变压器油质总烃值为67.9×10-6、乙炔值为0.39×10-6,均满足规程要求,且数值趋于稳定。

2016年7月现场吊罩大修,检查到故障点后将下节油箱上部挡铁进行打磨处理,变压器油在油罐内进行真空滤油,化验结果合格。之后对变压器主体器身进行抽真空处理,达到检修要求后,进行真空注油,热油循环。由于该变压器的检修为现场大修,在抽真空过程中只对变压器器身绝缘表面气体和水分进行处理,器身绝缘内部没有经过煤油气相干燥处理,内部含有一定量的烃类气体。变压器投运后油温上升,其变压器冷却方式为强迫循环冷却,随着时间的推移,变压器器身绝缘内部吸附的烃类气体会慢慢释放到变压器油中,最后达到溶解平衡,使得变压器油内含有一定量的烃类气体。

综上所述,为保证变压器运行安全,要做好早期诊断工作,并针对具体故障特征,进行综合分析判断,采取针对性的解决方案,才能将故障损失控制在最低限度,确保电网安全、稳定运行。

参考文献:

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