发电厂厂用电负荷开关检修探讨

摘要:发电厂高压开关在运行中因其缺陷导致的非计划停运时有发生,这影响到发电机并网运行,延长了机组开机时间,不利于电网的稳定运行。文章通过对高压开关的实际检修工作,论述了导致开关故障的成因以及相应的处理方法,分析了影响开关操作困难的缺陷,并提出了行之有效的解决措施。

关键词:发电厂;厂用电负荷;高压开关;开关机构;开关检修 文献标识码:A

中图分类号:TM623 文章编号:1009-2374(2015)27-0146-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.27.075

发电厂高压开关在运行中因其缺陷导致的非计划停运时有发生,有时甚至直接影响到发电机并网运行,延长机组开机时间,线路侧的开关停运还影响到电力网的潮流分布,不利于电网稳定运行。

本文结合实际检修工作,对下列高压开关检修中所遇到的问题和采取新工艺、新方法做出了阐述,以供借鉴和探讨。

本文以SN10-10Ⅱ型开关——3kV、6kV负荷开关

为例。

1 系统设备状况

大唐太原第二热电厂3kV和6kV系统均为厂用电系统。3kV系统承担着7台50MVA发电机以及其公用负荷的供电,共计有323台开关;6kV系统承担着2台200MVA发电机以及其公用负荷的供电,共计164台开关。以上所有开关均采用SN10-10Ⅱ型,所配置的机构为CD10-Ⅱ。

2 问题概述

大唐太原第二热电厂3kV、6kV负荷开关在实际运行中拒分拒合事故自1995年底以来时有发生。所有这些事故的发生,造成了停电,从而影响了3kV、6kV母线和厂用负荷的安全运行。

3 检修质量标准与实际不符是开关拒动的主要原因

3.1 存在问题

大唐太原第二热电厂3kV、6kV负荷开关(SN10-10Ⅱ型)配置CDIO-Ⅱ型操作机构,历年来以厂家提供的《检修工艺》为检修质量标准。该《检修工艺》只对开关的结构、性能、拆装做了简单介绍,再加上检修过程中检修人员只重视电气回路,忽视了机械回路,对操作、传动机构只做一般检查,存在盲目检修,错误地认为开关大修只是简单的解体和回装,导致了开关频繁发生拒动。

3.2 解决开关拒动的重要性

据统计,大唐太原第二热电厂188台3kV、6kV开关事故中,拒分、拒合事故占全部事故的80%以上,绝缘和载流事故(由过电压引起)仅占3%~4%,而拒分占拒分、拒合事故总和的90%之多。且拒合是一条线路、单一负荷的供电问题,而拒分则会使事故扩大到上一级母线,这是比较严重的,所以必须有足够的认识和对待。有时工作人员为了减少停电时间和次数,常常带电排除故障,这是十分危险的,会产生很严重的后果。

3.3 建议

针对这种型号的开关,根据对开关的检修、认识和排除故障的经验提出建议:

3.3.1 把检修的重点放在机械回路。

第一,在理论方面。SN10-10Ⅱ型开关的额定电压为10kV,额定电流为1000A,额定短路开断电流为31.5kA,使用于3kV、6kV系统,其容量裕度比较大。

第二,在实际运行方面。从开关运行的事故统计可以看出,开关拒动率为80%以上,绝缘和载流事故率仅为3%~4%,且由过电压引起,不是开关性能方面的

原因。

第三,3kV 138台开关的机械回路从出厂到现在,很少解体检修或检修中存在严重的漏项,比如传动连杆在每次大小修中从不被列入检修项目,也就是说大大延长了机械回路的检修周期。

结论:所有这些说明了开关的电气回路检修不应作为重点,而机械回路的检修应列入重要的检修项目。

3.3.2 机械回路的检修重点是传动连杆。SN10-10Ⅱ型开关的分合闸力是通过28条连板和轴销、拉杆来传递的,这些连板和轴销铰链在一起不是直线的力传递,必然产生摩擦,使轴销和轴孔配合间隙增大,导致某些零部件窜位,起不到其应有的作用;同时间隙增大也改变了力的传递方向,相对减小了分合闸力,从而引起开关拒分、拒合,所以传动连杆的检修也是很重

要的。

3.3.3 加强磁路的检修也是非常重要的。运行实践表明:由于CD10-Ⅱ型电磁机构的磁路不当引起开关拒动的比例比较大,主要原因是电磁铁结构和材料选择不当。该机构的分闸电磁铁的铁芯顶杆为铁质材料,极易被磁化,从而减小分闸力,甚至形成卡涩引起拒分;其合闸电磁铁的隔磁铜套也为铁质材料,存在严重的磁化现象,引起开关拒合。或者使合闸铁芯回落慢,卡住机构连板,不能进行下次操作,使下一次分闸拒动。所以加强磁路的检修、更换不合格的电磁铁是防止开关拒动的重要措施。

4 分合闸动作电压对开关拒动的重要性

4.1 关于高压开关分合闸动作电压的标准

4.1.1 国家标准。《高压开关设备通用技术条件》(GB 11022-89)9.6条中规定:并联合闸脱扣器应能在80%~110%(直流)额定电压范围内正确动作。并联分闸脱扣器,分闸机构在额定电压的65%~120%时应能正确脱扣,当电源电压等于或低于额定电压的30%时,不应脱扣。

4.1.2 电力行业标准。《交流电压断路器订货技术条件》(DL/T 402-91)11.1条中规定:脱扣器由独立的直流或交流电源供电的分闸电磁铁、合闸接触器其可靠动作电压应为65%~120%额定值,低于30%时不应产生吸合动作,但可靠分闸的电压应能调整在30%~65%之间。电力部编写的各种《高压断路器检修工艺导则》中的分合闸动作电压也都是30%~65%的额定电压。

4.1.3 比较两种规定。结合我厂开关的实际运行情况和检修经验,认为国家标准中分合闸动作电压都比较高,而电力部规定的30%~65%额定电压是比较合理的,也是适合大唐太原第二热电厂实际情况的。

4.2 引起分合闸动作电压高(运行过程中)的主要原因

分合闸动作电压高会引起开关拒动,根据对拒动开关的处理和调试,总结出引起开关动作电压高的主要原因有三种:

4.2.1 分合闸电磁铁材料和结构不合理以及磁路检修不当易使铁芯磁化,形成卡涩,使分合闸电压离散大,或高或低,引起开关拒动。

4.2.2 3kV、6kV负荷开关CD10-Ⅱ型机构为连杆机构,连板和轴销铰链在一起产生摩擦,而且138台开关操作不规律,有的次数多,有的次数少,一年只操作1~2次,这样日久不操作会使连杆机构涂敷的润滑油凝化,加之灰尘、锈蚀等影响使其摩擦系数增大,产生惰性,从而使动作电压升高。

4.2.3 当事故动作时,其操作回路包括继电器接点的接触电阻、操动机构内各端子排接触电阻等,均会或多或少产生压降,相对地提高了动作电压。

4.3 检修方面的建议

4.3.1 对分、合闸电磁铁进行改进或更换。把分闸铁芯铁质的铁芯顶杆更换成铜质顶杆,把合闸电磁铁外面的铁套更换成铜套,能起到隔磁和屏蔽磁的作用,以免合闸铁芯磁化,以此来消除开关的拒动。到目前为止,我们对所有3kV和6kV的负荷开关的电磁铁进行了更换或改进,运行近一年来从未发生过因剩磁而使分合闸电磁铁卡涩,从而发生拒动的现象,从而彻底有效地消除了分、合闸动作电压离散大,避免了开关的拒动,收到了良好的效果。

4.3.2 对连板机构进行认真的研磨,使各部件灵活无卡涩,并确保各部件之间的配合良好。

4.3.3 机构的润滑油要调配适当,延长其固化期,以减少摩擦系数。

4.3.4 在开关的调试中,按电力行业标准30%~65%额定电压要求进行分合闸动作电压试验,最好调整在50%~55%之间。

4.3.5 电磁机构的分闸电磁铁,应转动动铁芯360°动作灵活,无卡滞现象。

总之,在每次的大小修和开关退出运行时,要认真调试开关的分合闸动作电压,使其处于标准范围内,绝不允许把动作电压高的开关推入运行状态,给系统埋下隐患,影响大唐太原第二热电厂老机厂用负荷的运行。

参考文献

[1] 高压开关设备通用技术条件(GB 11022-89)[S].

[2] 交流电压断路器订货技术条件(DL/T 402-91)[S].

作者简介:刘俊生(1965-),男,山西太原人,大唐太原第二热电厂副总工程师,检修公司经理,工程师。

(责任编辑:蒋建华)